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强化烧结剂
来自:廊坊蓝星无机盐有限公司
1人民币
发布时间:2012-6-5
关注次数:288
产品参数
商品详情
强化烧结助燃剂是由清华大学研制开发的高科技节能增效产品,其各项指标均为国际先进水平。
该产品的技术性能如下:
强化烧结助燃剂是以低温烧结和燃气化助燃理论为基础,在实验室试验取得成功之后,
1999 年 9 月又大胆在冶金烧结工艺进行了工业现场试验,获得成功。
这一新产品的研制开发拓展了我系 90 年研制开发的强化烧结助燃剂的适用领域,
该产品不仅解决了铁精矿烧结工艺的传统强化措施(低温烧结、小球烧结、燃料分加等)存在的弊端,同时也攻克了传统添加剂应用方面生产综合负值的问题。
该产品主要由燃气化剂、增氧剂阻凝剂和超细粉末稳定剂组成,
根据配方按比例配料后,经机械混合、研磨烘干、分装而成,生产过程中不产生任何污染。
在烧结混合料中添加快烧结过程燃烧速度,提高烧结机的利用系数,增加烧结矿产量和强度,
同时可降低烧结尾气中二氧化硫的含量,为大学科研成果奖,并颁发证书。
一 强化烧结助燃剂的主要功能
可对固体燃料的气化燃烧起催化助燃作用,特别是对固体燃料中非碳物质的催化作用更强,
增加固体燃料的反应活性,使烧结过程烧结带温度提高,
有利于矿化反应的进行,能产生极多的液相。
可改善烧结过程气液相间的传热质条件,使烧结速度加快,烧结时间短,提高生产效率。
可使混合料的熔融温度降低,点火条件得以改善,降低返矿量,提高成品率。
强化烧结助燃剂中的卤化物的稀土元素,可使烧结矿的自然粉化现象得以抑制,
有利于烧结矿强度的提高。
由于反应的放热节能作用,在烧结生产中降低了固体燃料的加入,
减少烧结废气中的二氧化硫含量,降低环境污染。
在助燃剂的强化、催化作用下,大部分液相反应可在低于 1300 以下完成,
至使燃耗可降低 13 以上,生产过程的其他固定费用亦同步下降。
强化烧结助燃剂可提高烧结机利用系数 5% 以上,提高烧结矿转鼓指数 6% 以上,
降低亚铁含量 2% 左右,提高成品率,降低返矿率,经济和社会效益显著。
二、实验室试验结果
选取迁安铁精矿、巴西铁精矿、均含铁 66% 以上,配比为 76% ;
采用生石灰为 16% 、镁石为 4% 的溶剂配比;燃料配比为 5% 。
在基准期总按上述配比搅拌均匀的混合原料取 80 千克做烧结试验。
将上述原料倒入一次混合机内,打水并充分搅拌。
然后进入二次混合机内造球 3mm ,作混合料的有关测定,
最后装入烧结杯内点火烧结,烧结完毕后,
烧结矿经二次破碎进行整粒筷分,作烧结技术指标的检测。
在实验期中选取其它原料的配比不变,只将燃料的用量降低 13%
(可依次降低 8% 、 10% 、 13% 、 15% ),即燃料的配比为 4.35% ,
再加入强化助燃剂混合搅拌均匀(先和燃料搅匀再与混合料搅拌均匀),
用量按原料用量的万分之三取用,重复基准期的烧结试验,
主要考核固体燃料的消耗和增产情况,并进行对比.
该产品的技术性能如下:
强化烧结助燃剂是以低温烧结和燃气化助燃理论为基础,在实验室试验取得成功之后,
1999 年 9 月又大胆在冶金烧结工艺进行了工业现场试验,获得成功。
这一新产品的研制开发拓展了我系 90 年研制开发的强化烧结助燃剂的适用领域,
该产品不仅解决了铁精矿烧结工艺的传统强化措施(低温烧结、小球烧结、燃料分加等)存在的弊端,同时也攻克了传统添加剂应用方面生产综合负值的问题。
该产品主要由燃气化剂、增氧剂阻凝剂和超细粉末稳定剂组成,
根据配方按比例配料后,经机械混合、研磨烘干、分装而成,生产过程中不产生任何污染。
在烧结混合料中添加快烧结过程燃烧速度,提高烧结机的利用系数,增加烧结矿产量和强度,
同时可降低烧结尾气中二氧化硫的含量,为大学科研成果奖,并颁发证书。
一 强化烧结助燃剂的主要功能
可对固体燃料的气化燃烧起催化助燃作用,特别是对固体燃料中非碳物质的催化作用更强,
增加固体燃料的反应活性,使烧结过程烧结带温度提高,
有利于矿化反应的进行,能产生极多的液相。
可改善烧结过程气液相间的传热质条件,使烧结速度加快,烧结时间短,提高生产效率。
可使混合料的熔融温度降低,点火条件得以改善,降低返矿量,提高成品率。
强化烧结助燃剂中的卤化物的稀土元素,可使烧结矿的自然粉化现象得以抑制,
有利于烧结矿强度的提高。
由于反应的放热节能作用,在烧结生产中降低了固体燃料的加入,
减少烧结废气中的二氧化硫含量,降低环境污染。
在助燃剂的强化、催化作用下,大部分液相反应可在低于 1300 以下完成,
至使燃耗可降低 13 以上,生产过程的其他固定费用亦同步下降。
强化烧结助燃剂可提高烧结机利用系数 5% 以上,提高烧结矿转鼓指数 6% 以上,
降低亚铁含量 2% 左右,提高成品率,降低返矿率,经济和社会效益显著。
二、实验室试验结果
选取迁安铁精矿、巴西铁精矿、均含铁 66% 以上,配比为 76% ;
采用生石灰为 16% 、镁石为 4% 的溶剂配比;燃料配比为 5% 。
在基准期总按上述配比搅拌均匀的混合原料取 80 千克做烧结试验。
将上述原料倒入一次混合机内,打水并充分搅拌。
然后进入二次混合机内造球 3mm ,作混合料的有关测定,
最后装入烧结杯内点火烧结,烧结完毕后,
烧结矿经二次破碎进行整粒筷分,作烧结技术指标的检测。
在实验期中选取其它原料的配比不变,只将燃料的用量降低 13%
(可依次降低 8% 、 10% 、 13% 、 15% ),即燃料的配比为 4.35% ,
再加入强化助燃剂混合搅拌均匀(先和燃料搅匀再与混合料搅拌均匀),
用量按原料用量的万分之三取用,重复基准期的烧结试验,
主要考核固体燃料的消耗和增产情况,并进行对比.
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