气源来自于空压站的压缩空气,在阀门定位器气源进口前段还有一个空气过滤减压阀,用于压缩空气的净化。从减压阀出口的气源从阀门定位器进入,至于多少气量进入阀门的膜头,根据控制器的输出信号决定。
控制器输出的电信号是4~20mA,气动信号是20Kpa~100Kpa,从电信号到气信号是通过电气转换器进行的。
当控制器输出的电信号转变为与之相对应的气信号时,然后将转换后的气信号作用在波纹管上。杠杆2则绕着支点运动,杠杆2下段向右运动靠近喷嘴。喷嘴的背压增加,经过气动放大器放大后(图中那个带小于符号的部件),将气源的一部分送入到气动薄膜的气室,阀杆带着阀芯向下自动逐渐将阀门开度变小。此时,与阀杆相连的反馈杆(图中摆杆)绕着支点向下移动,使轴的前端向下移动,与其连接的偏心凸轮做逆时针旋转,滚轮顺时针旋转向左移动,从而拉伸反馈弹簧。由于反馈弹簧拉伸杠杆2下段向左移动,此时就会与作用在波纹管上的信号压力达到力平衡,于是阀门就固定在某个位置不动作了。
通过上面的介绍,应该对机械式阀门定位器有一定的了解,有机会的时候再操作一边是能够动手拆卸一次,加深定位器每个零件的位置及每个零件的名。因此,机械式阀门的浅谈告一段落,接下来进行知识的扩展,让对调节阀有个更深层次的认知。
阀门定位器输出没劲
1、看气源压力是否在规定范围和反馈杆有没有脱落,这是最简单的步骤。
2、检查信号线接线是否正确(后期出现的问题一般忽略不计)
3、线圈和衔铁之间有没有东西卡住
4、检查喷嘴与挡板的配合位置是否合适
5、检查电磁组件线圈情况
6、检查平衡弹簧调试位置是否合理
随后,输入信号,但输出压力不变化,有输出就是达不到最大值等,这些故障也是日常故障会遇到的这里不再多言。
调节阀的行程调整
生产过程中,调节阀使用过久会导致行程不准,通俗的说在想开到某个位置总是有较大的误差。
行程为0-100%,选取最大点进行调校,分别是0、25、50、75、100,都是百分数表示。尤其是机械式阀门定位器,调校时需要把定位器内部的调节零位和调节跨度的两个手动的部件位置清楚在哪里。
假如以气开调节阀为例,进行调校。
第一步;调零点,控制室或信号发生器给予4mA,调节阀应该全关,达不到全关进行调零。调零完成直接调50%这个点,与之相差进行跨度调整,同时注意反馈杆与阀杆应该是处于垂直状态。调好后再进行100%这个点调整,调节好后再从0-100%之间的五个点反复调整,直到开度精确为止。
结束语;从机械式定位器到智能式定位器。站在科技方面看,科技发展的神速,给予一线维护人降低了劳动强度。个人认为,想锻炼动手能力和学到技术,机械式定位器是的,尤其对于新入门的仪表人员。智能式定位器说白了,会看懂说明书上几个字,手指动动就行了,什么调零点调量程,调行程一切自动调整,只要在哪里傻傻的等着它自己玩完了就整理了现场走人就是。对机械式的,很多部件要自己动手拆动手修理再安装,对于动手能力肯有有提升,而且对其内部结构更有印象。
不管是是非智能的,其对于整个自动化生产过程是处于主导地位的,一旦“罢工”,调节无从说起,自动化控制失去意义。
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